自动变速器换挡冲击 速、节气门开度等信号 综合分析得出汽车的实际工况之后,再 一辆2011款的广汽本田雅阁2.4轿车,搭载BCLA型5 与PCM中存储的最佳换挡规律进行逻辑分忻及比较,并最终精 确得出变速器所需的最佳挡位和换挡时刻(包括液力变矩器的锁 止时刻),然后控制换挡5个电磁阀的不同逻辑组合状态,最后 控制液压阀和离合器等液压执行机构进行换挡。 动变速器,行驶里程15O 000km,因变速器换油不及时 了离合片高温烧损,经过大修后出现了D挡起步加速时换 缓并伴有明显的顿挫感。笔者试车之后,故障现象与车主 一致。初步确定该车故障为低速换挡;中击问题。目测该车 根据其工作原理和以往维修经验,分析自动变速器出现换挡 冲击的可能原因有两种,一种是机械传动部件故障引起的,例如 离合器片因磨损产生过大的间隙、节气门位置传感器调整不当、 主调压阀卡滞、蓄压器问题、单向阀钢球磨损导致结合器结合过 器外观没有破损漏油的现象。 BCLA变速器是一款平衡轴式变速器,主要包括了5个前进 合器、5个换挡电磁阀(A、B、C、D、E),3个离合器压力 电磁阀(A、B、C)以及2挡和3挡压力开关各1个,电控 PCM通过换挡控制及锁止控制来完成汽车各种行驶要求, 快等;另一种是电子元件故障,比如节气门位苗传感器信号异常、 电磁阀故障、离合器压力开关等 也会致使变速器换挡时机不正 确而产生冲击。 为了尽快找出问题所在,笔者并没有盲目I也去拆解变速器, 理是在手控制阀选定位置后,控制单元根据发动机转速、车 而是积极与车主进行沟通,得知之前该车自动变速詈罟是进行大修 根据作者描述,发现此异响后,此车多次 ̄1]4S店和综合汽修厂都没有修好,应该 是一个疑难故障作者朱列是上海交通职业技术学院汽车系教师,汽车教师能结合诊 断故障并修好车,这是债得提倡的职业技术学院需要一批工匠型的教师,他们既有 图2固定三元催化器芯 理论又有实践 从严格的_Y-艺规程来说,这次维修还有以下几点不足:(1)用焊接方法解决催化 剂裁体的松动,实际上没有解决栽体与外壳间的间隙密封,有一部分废气会未经催 通过上述的故障诊断和排除的过程 在不影响车辆的正常使用、检测之 负指标都正常的情况下,应加强分析,_ 等虑顾客维修成本,可以采用边使用、 折、边排除、边确定的方法,把故障 化转化器载体催化而从排气管排出,作者修完后没有测量发动机尾气,估计很难达 标;(2)从图片上可以看到三元催化器栽体发黑了,说明有混合汽过浓或燃烧不良等 故障,也许这是造成催化刹栽体发响的本源原因;(3)从实际恰查上表看,用听诊器 听三元催化器和消声器更容易判断响声的确切部位,也许作者这样做了,但文中未 提到 - 最小的范围内,不要盲目地更换总 直以修理为主,以最小的维修成本把 晖决。 (作 ,未列I:作 位:I:海交通职 k技术学院) 之后才出现问题,那么维修过程中是否存在安装操作不当或者是 线束插头连接不良7带着这一疑问,对自动变速器进行了基本检 电池阀C 查:各电气涵头连接正常,变速器总线束与电控单元的线插连接 良好,自动变速器油大修后更换了ATF,因此油量、颜色等一切 正常。发动机热车后怠速840 r/min属于正常,在D、R挡位进行 换挡电 换挡电 挡电池阀B 失速实验,结果均在2 240~2 310 r/airn之内,属于标;佳范围 说明发动机及变速器的基本工况正常。本着“从9k ̄-U内,从简到繁” 的原则 笔者有针对性地进行分解检查。 首先使用HDS(本田诊断系统)对车辆进行故障码读取。从 线) 驾驶位脚上方找出诊断接头,连接解码器后,打开点火开关,读出 的故障代码信息:P0752——换挡电磁A卡在打开位置。尝试清 除故障码之后再试车,结果故障依旧。故障码信息和汽车的故障 现象相符合,因此重点检查换挡电磁阀A的线路是否由于大修装 配时的碰伤、拉扯造成内部短路或断路的问题。根据这一思路对 换挡电磁阀A开展俭查。该车是通过5个换挡电磁阀A,B C, D和E的逻辑组合状态来控制油路变换,进而实现换挡的,所以 重点分忻电磁阀A在各挡位的工作情况。查阅相关维修资料的数 据之后,在汽车故障出现的情况下读取电磁阀数据如表1所示。 表1前进挡各换挡电磁阀的运行状况表 图1本田BCLA自动变速器各换挡电磁阔 问题是否出现在电控单位PCM与电磁阀之间的线路上呢? 带着疑问拔下在发动机仓内电控单元PCM的连接插头(图2), 用万用表欧姆档测量各换挡电磁阀连接情 兄。测量PCM插头 C1号脚和电磁阀A信号线(线束插头中蓝色5号线)之间,结 果阻值为小于1 Q,和接地的阻值为无穷大。为了排查线路的偶 发性通断,还进行一边测量,一边不断拉动线束。结果均无异 常。重新装上电磁阀后,再次测量PCM插头里各脚对地的阻 N何 01 l ()N ON ON ON ON OFF OFF ON OFF OFF OFF 保持 1 【)N 值,同时晃动电磁阀线接头,表中一直显示为15Q。由此可判定, PCM与各换挡电磁阀连接线路也没有出现问题。在确认换挡电 保” 2捎 保持 3挡 保持 4 俅特 5 OFf ()¨ ()N ON OFI ()FF ()FF ON OFI ON OFI" ()¨ ()N OFF OFF OFF 磁阀和连接线路都是正常的情况下,有可能是自动变速器的控制 单元有问题,但考虑这一概率相对较低,所以并没有找相同车型 的控制单元进行更换。 ()FF 保持在各个挡位,对比维修手册仔细分析表中数据后发现 电磁阀A还是有工作的,但与故障码的信息有矛盾。为了进一 步确认,笔者按照维修手册,断开变速器外壳右下边换棕色挡 看来电脑所记录的故障码只是个伪码。至此笔者重新整理 维修思路,为了能找出原因,利用本田H DS系统进行动态测试 功能进行试车,调取“主轴转速”、“副轴转速”和“换挡控制”3 个参数组得出的数据图如图3所示,看出变速器从1到2换挡 时有明显的换挡延迟,所以产生换挡 中击问题。同时也图中看 电磁阀线束连接涵器(图1),再拆卸蓄电池支架,拆除下变速 器上的换挡电磁阀盖后,拔开电磁阀A连接器,用万用表测量 换挡电磁阀和车身搭铁,检测得电池阀A电阻值为17Q,同 时比较了其他4个换挡电磁阀的电阻值,均属于正常(标准 出主轴和副轴转速在2、3挡时差距很大,进入4挡后趋于同步。 由此看来该变速器是可以进行换挡,现怀疑是由于电磁阀工作 不良或者换挡油路上存在问题,才引起变速器起步换挡延迟冲 击的故障。 12~25Q)。接上12V的蓄电池电压进行动作试验,可以听见‘咔 哒”的清脆声音,说明换挡电磁阀A运动自如,并没有卡滞现象。 l7II8I/I兀l/I2 A(31 P) B(24P) )-…: 3 图2 BCLA型自动变速器控制单元PCM端子位置 4 当 N R 。 _。 … …一 r 一 一丁…■一;—了一I 一一r一丁一了… 。 —r…T i嗍I ; i j i i; j!}; ; j : i一r… … 未定 一 一0一一≥… …扣… …}"一 r j ÷~毒…÷一÷…}¨—专唧一 一 一…扣… … …÷… ;; ; ii ;;l ;i : ii i ;第5 t… …,~ 一 t… 一,~_『一卜 _叶 寸… … 一 j : { i j !I:: £轴转速I由 线 … ~}咖|Ⅲ_… 寸… … “ ;i if J 】 ± z ;口 ^ . : , , —/。 搞 挡付曲婵 ………-_ f \ J. —/ ,副 ——轴转速 。曲线 /,、一’ 、 \ 45 5O 图4电磁阀A的。型密封固破损 ‘: t ‘,. . : = :。 30 35 曲时精II 40 这是一个由于人为的大修后没有彻 底更换相关电磁阀密封固而导致的自动 图3 HDS读取的自动变速器数据图 变速器换挡延迟和;中击的故障案例。在 修理过程中,过于草率地认定该电磁阀 于是用油压表测试2挡离合器检查孔C时油路,发现压力值只有630kPa,明显低 于维修手册中所规定的840kPa的要求。而其他挡位的油压值为920~930kPa,属于 是好的,没有仔细去进行拆解排查而走 了一些弯路。可见务实谨慎的工作态度 对于汽车修理工作者来讲是多么的重要 其次熟悉变速器的工作原理,熟练运用 专业诊断仪来快速解决故障是修理工需 要努力的方向。 自动变速器在车辆行驶过程中会因 为电液控制系统或者机械传动元件的故 障,从而出现换挡;中击现象,这不仅会影 响乘坐舒适感,而且会造成变速器内部传 动部件的松动和损害,必须及时予以排除。 标准值范围内。因此笔者决定拆解变速器,检查油路控制系统和2、3挡离合器。变速器 解体看到之前大修时已经换上新的2挡离合器组件,油封也是新的,并未发现有误装问 题,对蓄压器、离合器单向阀以及阀体进行检查后均没有异常。当循例拆下换挡电磁阀进行 检查时,突然发现电磁阀A上的O型旧密封固已经出现老化破损(图4),会产生ATF油泄 漏。而根据维修手册电池阀换挡状态表,它的泄漏会导致变速器在2、3挡时离合器工作油压 出现异常,而引起变速器换挡 中击或延迟的故障。当PCM检测到主轴与副轴的转速差过大时, 记录下了P0752“换挡电磁A卡在打开位置”这一故障码。在确定是换挡电磁阀自身8,Ol、司后, 更换同型号新换挡电磁阀后,重新启动试车,已经没有了换挡延迟的现象 至此该车的故 障被彻底排除。 本案例,作者思路清晰,方法得当, 尽管有些小的曲折,最终还是较为顺利地 排除了故障这其中,作者的几点做法非常值得我们学习和借鉴: 1.作者近乎完整地按照维修手册的标;住流程进行了故障排 分解检查: 关于故障排查的原则,这里提一个建议:故障排查的流程 不仅有“从简到繁”的原则,也有“从主到次”的原则,这两个原 则有时相辅相成,有时叉相互抵触,这两个原则运用得合理与否 直接影响着故障排查的进程和效率在本案例中,无论从故障码 查 在现实工作中,真正能充分利用维修手册、依据维修手册来 修车的维修人员可谓少之又少,大都凭经验和跳跃性思维来修车, 某些时候效率确实较高,但这也往往会忽视很多步骤和因素,导 信息,还是从故障症状都将故障原因明确指向了“电磁阀A”,即 “从主到次”排查原则中的“主因”,此时,应该以“从主到次” 致修车陷入僵局正如大家都说中国人“圆脑袋”思维灵活,德国 人“方脑袋”按部就班,但往往“方脑袋”能排除故障而“圆脑袋” 原则为主,以“从简到繁”原则为辅但作者忽略了这一原则而只 遵循了“从简到繁”的原则,因此才有怀疑“自动变速器控制单元 故障”的环节出现 没有解决问题,原因就在这儿 汽车故障维修的第一步永远都是“问诊” 作者之所以能 正确开展后续的排查,关键是开端的“问诊”——将故障锁定在 “变速器大修导致”,并-J ̄P1题细分为三个方面:油液加注、线束 3汽车故障维修的最后一步永远都是“验证”没有故障排 除后的“验证”,就不能肯定故障已经排除,车辆维修作业就没有 完Z-.一¨, 插接、变速器修理装配,本着“从外到内,从简到繁”的原则进行 (作者柯文远_I:作 位:广东省技师学院)