工艺与装备 B 1 0 1 2A单臂刨床电控系统改造实例 王玉国 张淑银 宗国峰 (山东泰山建能机械集团有限公司,新泰271222) 摘 要:针对单臂刨电器控制系统,存在能耗大、故障率高等问题,进行电器系统集成改造,提高控制系统 运行可靠性和自动化程度,节能降耗,提高经济效益。 关键词:单臂刨电控系统PLC 改造 1系统运行存在的问题 建能公司单臂刨床型号为B1012A型1977年生产,刨 床电气控制系统采用扩大机——发电机组,电气控制柜均 为分立元件,中间环节多,工作台进刀、退刀冲击力大,噪 声高,能源消耗高,且服务年限长,故障率高,影响正常使 用。 2系统改造 (1)去掉原电动机组;更换电气线路。 (2)在电气控制柜门面上增加触摸屏,通过触摸屏控 制行程及其他参数设定等。 (3)减速箱输出部分增加旋转编码器,去掉原组合开 关,实现工作台行程数字化自动测距,成为真正意义上免 维护的无触点开关,保证工作台减速、反阿准确可靠。 (4)电气控制柜内直流调速系统选用英国欧陆590P、 60kW全数字可逆直流调速系统,此系统适应于龙门刨床 的大冲击电流,制动效果好,过负载能力强。 (5)机床控制部分采用日本三菱公司PLC可靠编程 控制器,可保障机床运行安全可靠,各部分动作准确。 (6)直流调速系统侧加装三相进线电抗器一台,减小 对电网造成的谐波危害。 (7)整个机床电气系统由2000×1200×640新的电 控柜装成,由380V、50HZ统一供电,悬挂按纽站集中操作。 3系统特点及使用效果 采用全数字PLC可编程控制系统技术,极大地提高 了控制系统本身的安全可靠性,使设备控制性能和保护 性能更加完善;使控制系统的硬件组成和线路更加简化; 操作和维护更加容易。 4社会、经济效益 4.1社会安全效益 采用全数字PLC可编程控制系统,不仅可以减少了 电气设备维修量和投用数量,而且大大提高了电控系统 的安全性、可靠性,以前由于扩大机——发电机组,电气 控制柜均为分立元件。电控系统继电器众多,极易发生故 障,并且查找故障困难,现在继电器触点由PLC内部逻辑 触点代替,可基本杜绝继电器故障,保障提升安全,具有 较好的安全、社会效益。 4.2经济效益 采用数字PLC可编程控制系统,采用先进的PLC编 程器,淘汰了原扩大机一发电机,减少了发电励磁机耗能 (64kW),节约了设备电能损耗,较原系统相比,设备运行 电流可降低112,这样可降低电能消耗30%以上,节能效 果明显(如表1)。 表1 原系统年用电量 改造后年用电量 年节约电量 1O3180okwh 722260kwh 309540kwh 按此试验数据计算,如果按设备电机功率为 147.4kW,一年运行350天,每班运行l0小时计算,则采 用数字PIE可编程控制系统运行一年可以节约电能: P=I47.4×2×10×350×0.3=309540kwh 按工业电费0.72元计算,年节约电费=309540× 0.72=222868.8元。 原系统用能:P=14.7×2×10×350=1031800kwh 从以上分析看出,采用PLC自动编程控制技术单臂刨 设备运行成本大大降低,与扩大机一励磁发电机相比,每 年可以节约运行费用22.93万元,并且由于PLC自动编程 系统投用后,可降低单臂刨设备故障时间,从安全的角度 上考虑,PLC自动编程电控系统投入大约在25万元左右, 预计运行一年零一个月即可以收回成本,经济效益十分 可观。 Reconstruction of the Electric Control System of the B1012A Open--side Planning Machine WANG Yuguo,ZHANG Shuyin,ZONG Guofe (Shandong Taishan Jianneng Machinery Group Co.,Ltd,Xintai 271222) Abstract:Aimed at the problem of single arm dig wiring control system,high energy cost,hi ma[fune ̄oB rate and s0 Oil,we have integrated alteration of wiring system,improve the dependability and degree of control system,gave energy reduce cost, improve economy benefit. Key words:single arm dig wiring control system,PLC,alteration